原标题:西装厂改行做口罩,难成啥样谁都想不到|我的战“疫”(三十三)
也许,在一些外行人看来,做西装的企业改做口罩并不难,都是裁剪缝纫的活计,好像有点大材小用了。其实不然,从材料、设备、工艺到人员,这里面的差别大去了。
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口述:池慧杰|45岁|董事长|浙江温州
整理:王俊禄|新华每日电讯记者
温州人“商行天下”,信息也灵通。早在1月中旬,我就从武汉的朋友那里,听到过一些关于疫情的风声。
也许是温州商人的习性吧!不光嗅觉灵敏,对那些未知的、不确定性的事儿,我们往往能想得多一些、远一点。
父亲1986年开始创业,东蒙是温州最早一批做高档男士西服的企业。到2004年我接手时,仍是一个做来料加工的男士西服厂。
一晃16年过去了。现在,我们已转型成为一家以时尚定制为抓手,以智能制造为核心,专注于高端男装 ODM研发生产,打通服装全产业链的集团企业。
听说武汉疫情消息后,我没有当成耳旁风。通过对早期汇集的信息分析,我很快意识到,疫情可能很严重。
这时,口罩热销、断货的新闻也多起来,连很多医护人员都缺口罩。我的第一个反应,是出钱捐赠口罩给一线医护人员。
没想到,一圈了解下来,市场上已经一罩难求,甚至连国外都很难寻觅。
我不甘心,紧接着又想,我们是服装生产企业,自己有生产线和新型材料,能不能自己生产口罩救急?
也许,在一些外行人看来,做西装的企业改做口罩并不难,都是裁剪缝纫的活计,好像有点大材小用了。其实不然,从材料、设备、工艺到人员,这里面的差别大去了。
好在我们不光做西装,还涉足健康领域、新材料等行业。现在回头来看,当时紧急攻关投产的口罩生产线,发挥了意想不到的作用。
1月18日前后,我动员伙计们紧急行动起来,改造机器设备、调试生产工艺、反复生产样品。经过一个月研发攻关,终于抢建出一条口罩生产线。
工人在生产车间加班加点生产口罩。受访者供图
由于缺原材料、缺人工、缺机器,口罩生产线规模化运转不起来。我反复权衡利弊,最后决定利用上海的科技子公司技术资源,研发口罩新材料。
于是,我们抓紧开题立项,夜以继日研发。2月15日,口罩核心材料取得关键性突破——飞浮丽纳米滤膜研发成功,顺利通过企业内测。
目前,我们已具备生产普通口罩的能力,产品符合相关标准。
与普通N95口罩在主要材料上相比,飞浮丽纳米口罩多了PTFE滤膜,以及一层PP熔喷无纺布。在过滤方式上,采用静电吸附加物理拦截,拦截率提高到99.9%,比N95拦截率提高近5个百分点。
工人在生产车间加班加点生产口罩。受访者供图
从实际防护效果看,已经达到了长时间稳定防护——透气阻力降低到80Pa,多项性能指标明显高于普通N95口罩。
新材料的研发成功,突破了医用口罩原材料短缺的瓶颈。新的问题又来了,生产口罩的机器一机难求,有材料没机器照样没法生产。
我想,第一步先发动工人返岗。同时,研发生产流程控制模板,用企业原有的智能机器,代替大量人工。为了更大规模、更高效率生产口罩,我还发动温州服装商会会员企业一起加工,加快解决温州地区口罩缺口难题。
当时,各地口罩纷纷开始告急。我们企业出具证明,保证了口罩生产所需的关键原料,顺利从江苏、杭州、宁波等地发货。
我们还逐一电话联系生产急需的技术人员,包括100多名本地员工,了解每个人的身体情况,沟通复工意愿,帮助他们尽快返岗。
疫情特殊时期,有的事情光靠我们企业自己也搞不定,当地政府也在帮忙想办法。
温州市经信局的同志急事急办,协调联系相关部门,一起到企业帮助解决用工、运输等难题。
池慧杰(右三)向当地干部介绍生产情况。受访者供图
现在,本地100多名员工已陆续返厂,口罩生产线投入运行比原计划提前了两天。
最近这些天,我基本每天都泡在厂里。第一条临时改造的口罩生产线,已经在高速运转,每天生产10万只。
经过智能化改造后,每天产量可以达到50万只以上。起码对温州老百姓需求、复工复产的需求,能弥补一些空缺。
此前,我们利用现有生产设备、PTFE过滤膜材料、纳米技术等生产的口罩样品,经过有关部门检测,已达到了行业相关标准。正在打造的无菌生产车间,也已向相关部门申请医用生产许可证,尽快投入批量生产。
在疫情面前,没有局外人。我们还在永嘉慈善总会设立了“东蒙慈善基金”,助力家乡建设、捐资助学、扶贫济困、灾难救援等。
疫情对服装行业影响巨大,尤其是会带来巨大的库存压力。作为温州市服装商会会长,我正在和大家一起想办法,争取在安全可控基础上有序复工。