中国石油西南油气田70余口老井累计增产天然气超4300万立方米

日期:08-15
老井天然气中国石油

近日获悉,今年年初以来,中国石油西南油气田公司以采气工艺为抓手,锚定“老井复产稳产”目标,在老气田科学开展“压舱石”工程,全面摸排老井状况,因地制宜实施“一井一策”举措,收到显著效果。1至7月,西南油气田对70余口老井开展工艺措施,累计增产天然气超4300万立方米,较去年同期增长166%,跑出了老井挖潜增量“加速度”。

西南油气田在2023年投产4套负压采气工艺现场的基础上,积极开展选井和工艺论证。新投运的2套负压采气工艺设备,成功让麻8井等关停井复产,促进了负压采气工艺技术高效推广应用。上半年,采用负压采气工艺复产增产的老井增至13口,日增产天然气超8万立方米,累计增产天然气超1100万立方米,较2023年同期增加121%,负压采气复产气量实现大幅增长。

为充分吸收页岩气平台增压工艺规模化应用的成功经验,西南油气田结合常规气井管理的特点,在常规老气井推广应用集输站增压采气工艺措施。岳114井站首次实施常规老气井集中增压获得成功,站内集输的5口老气井实现复产增产,日增天然气超1.7万立方米,上半年累计增产天然气320多万立方米,增压采气工艺增产效果明显。

西南油气田发挥车载压缩机气举作业的优势,优化生产运行管理程序,有效缩短作业前期的准备时间,快速响应项目建设单位需求。上半年,累计实施47井次,增产天然气1600多万立方米。针对磨溪气田一口老井的具体情况,西南油气田优化现场作业人员配置,强化设备日常维护,实现长期24小时连续作业稳定运行,上半年累计增产天然气530多万立方米。

西南油气田持续推广应用“柱塞+间开”、电潜泵等成熟井下排水采气工艺,在井26井连续运行电潜泵工艺。上半年,井26井采气工艺运行平稳高效,日增产天然气超3.5万立方米,累计增产天然气630多万立方米。在邛西8井等井实施“柱塞气举+间开”工艺,上半年累计增产天然气近250万立方米,通过井下排水采气工艺,实现关停井复产。

下一步,西南油气田将加强成熟采气工艺在老井挖潜方面的应用,评估和引进新技术、新工艺,不断拓展老井挖潜工作“武器库”,强化工艺应用现场跟踪及优化调整,高效实现关停老井复产、低效老井增产,为公司高质量上产500亿立方米夯实基础。

【责任编辑:张宇晖】

国家电投上半年开工投产规模超1300万千瓦 投产规模同比翻一番 中国节能积极探索生态产品价值 交出亮丽成绩单
相关阅读: